在恶劣、研磨性和腐蚀性的井下条件下以及高温高压和高冲击载荷下作业.
发表:06/25/2019
发表:06/25/2019
挪威北海地区的一个成熟油田的产量正在下降,因为注水井无法在有效扫油所需的深度提供足够的速度.
注入井被认为有两个问题. 第一个, 随着油田的老化, 有效支撑压力的注入点向储层深处移动, 但是,高渗透率的上部层仍然占据了注入流体的大部分. 其次,砂和碎屑阻碍了下部地层的注入能力. 尽管注入井通常不会发生砂流, 作业者认为,快速停注会破坏砂层的稳定性, 随后的横流使砂粒进入注入器.
作业者考虑侧钻注入器,以便在更大的油藏接触范围内恢复扫描效率,但要求斯伦贝谢加快速度, 成本较低的选择.
注入井已使用滑套完井, 因此,工程师们想出了一个关闭上袖的计划, 清除积砂, 在脚趾附近增加新的穿孔.
因为袖子已经超过15年没有换过了, 第一步是清除可能妨碍移动的碎片和水垢. 使用飞机导火线服务可以使清洗液高能量化, 以及活跃的播放器工具,可在高达420升/分钟的流速下优化固相去除[2].6桶/分钟).
然后使用底部钻具组合关闭上滑套,该组合包括活跃的播放器工具和分布式温度传感器,以确认密封.
然后下入清洗工具串和磨铣短节,去除砂和碎屑桥. 因为作业是在欠平衡状态下进行的(关键任务的下套筒仍然打开), 活跃的播放器工具用于监测压力和铣削参数,并在高达700l /min的流速下实现高效作业[4].4桶/分钟).
最后,使用活跃OptiFIRE系统进行了14段射孔作业,射孔间隔从3段到3段不等.1 to 12.4 m [10.2 to 40.长度为7英尺. 使用该系统的选择性射孔技术,所有层段的射孔作业仅进行了9次. 地面高度限制了井底钻具组合的长度, 这就排除了进一步的组合来减少连续油管的钻次并提高效率.)进一步提高运作效率, 该系统实现了实时深度关联和爆炸确认.
与传统的CT射孔作业相比,组合射孔作业节省了100多个小时, 使作业者能够更快地恢复注入和现场生产.
手术后, 注水速度提高了50%,并深入到储层, 导致邻近油井的石油产量增加26%.
挑战: 通过提高注水速度和注水效率来提高成熟油田的产油量.
解决方案:
结果: